(中軸網 11月23日 訊)11月9日,廣州石化煉油三部2號焦化裝置班長鄧杰勇,在監測機泵P-1202A軸承溫度時發現異常,并及時處理,避免了一起機泵泄漏事故的發生。
11月9日18時,2號焦化裝置穩定塔進料泵P-1202A檢修后進入試運行階段,試運過程各運行參數正常。21時,當班班長鄧杰勇在巡檢監測P-1202A運行數據時發現,其軸承箱溫度高達48.2攝氏度,接近指標上限值。
“軸承箱溫度超標,輕則損壞軸承,重則造成端封泄漏引發事故。”監測到異常數據后,鄧杰勇第一時間將情況向值班人員匯報。隨后,他對其它運行數據也進行逐一檢測,發現電機溫度、振動烈度、軸承箱振動烈度和機泵電流、出口壓力、潤滑油系統等數據都在安全范圍內,他放心了不少。
經過仔細檢查,鄧杰勇發現軸承箱冷卻水排水過程斷斷續續,有時候還夾帶著水蒸汽。進一步檢查發現冷卻水系統水量過小,發生氣阻,導致軸承箱冷卻不足,造成溫度偏高。隨后,他把備用泵P-1202B軸承箱冷卻水排水進行適當節流。不久,P-1202A冷卻水系統排水順暢,軸承溫度也恢復了正常。
機泵大修后試運行的72小時是機泵發生故障、事故的高發期。為降低大修機泵在試運過程中的故障率及事故發生風險,廣州石化強化大修機泵試運過程的管理,強調大修機泵在試運72小時內,各單位必須嚴格按照規定對機泵軸承箱和電機振動烈度、溫度,機泵運行電流、泵出口壓力等運行參數進行嚴格監測,并做好記錄,確保機泵運行安全。
截至12日18時,P-1202A試運過程監測數據正常,轉入正式運行階段。